in)搅拌1min,其次,加有机高分子絮凝剂,慢速(100r/min)搅拌5min,第三,静置30min,后,取距液面2cm处清液,测定分析项目。
4.2 混凝沉淀法处理煤化工废水试验结果及讨论
4.2.1 无机絮凝剂影响
本试验无机絮凝剂包括聚合氯化铝、聚合氯化铁、硫酸铝和破乳剂F-01。
不同无机絮凝剂种类和投加量处理煤化工废水试验结果显示:
1)在一定投加量范围内,废水污染物
1)实验初期,污染物的去除率均随特性黏度的增大而增大,到一定范围后趋于稳定。这是因为,随着特性黏度增大,架桥作用越强,越容易形成絮体,絮凝效果越好。
2)特性黏度在400mL/g~550mL/g时,絮凝剂效果较好,且为443mL/g时,去除率达到大,为60%左右。因此,本试验选择特性黏度为450mL/g。
4.2.4 pH值影响
为了考察pH值对混凝沉淀除油脱酚的效果影响,调节
时间为9min。
4.3.2 投药量影响
由图2试验结果可知,与气浮时间影响类似,当投药量在0mg/L~8mg/L时,随着投药量的增加,煤化工废水的除油率随之增加,当投药量为8mg/L时,除油率达到大,为93%,而后随着投药量的不断增加,除油率反而有小幅度减小,可能是大的投药量影响了气浮反应所致,因此,确定P(AMGDMDGMMA)佳投药量为8mg/L。
4.3.3 溶气压力影响
由图2可知,溶气压力在0MPa~0.4MPa时,随着溶气压力的增大,气浮的除油率也在不断增大,可能是由于溶气压力越大,溶解的气体量越大,气浮效率也就越高。但当溶气压力在0.4MPa~0.5MPa时,气浮的除油率趋于稳定,不再增大,为93%
pH值为2~12,并进行试验。
试验结果显示:
1)随着pH值的增加,污染物去除率表现出先增加后减小的趋势,而且低pH值对去除率的影响要大于高pH值。原因可能是,在弱碱环境中,能保持混凝剂的水解反应充分进行,混凝效果较好,而较低的溶液pH值不利于阳离子水解,进而不能有效吸附水中污染物。
2)在pH值为8左右时,去除效果佳,可达60%左右。由于试验原水pH值为7.5~8.5,出于经济性考虑,不对原水pH值进行调整。
4.3 混凝-气浮法处理煤化工废水试验结果及讨论
混凝沉淀法处理煤化工废水污染物高去除率仍不到70%,而混凝-气浮处理煤化工废水可以进一步提高废水污染物的去除率
去除率随投加量增加而显著增强,之后,随着无机絮凝剂投加量的继续增加,废水污染物去除率反而出现下降的趋势。此现象出现的原因可能是,絮凝剂的过量投加导致阳离子大量引入,出现抑制和阻碍作用,从而使体系脱稳,去除率下降。
2)4种无机絮凝剂中,聚合氯化铝(PAC)对煤化工废水的除油、脱酚效果好,硫酸铝[Al2(SO4)3]差,聚合氯化铝(PAC)的佳投加量为200mg/L,去除率在40%左右。因此,本试验选用PAC。
4.2.2 阳离子度影响
阳离子度的高低会影响絮凝效果,进而影响废水污染物去除率。