粉煤灰主要产生于燃煤发电厂,是煤炭燃烧后产生的废弃物。为了使资源的利用率得到有效提升,粉煤灰被广泛应用于建筑工程领域,并且对提高施工质量做出一定贡献。粉煤灰能够作为混凝土工程的关键材料,在实际应用中却发现粉煤灰氨味、膨胀等异常现象,从而使工程质量受到极大影响。为了解决这一问题,必须对粉煤灰异常原因进行分析,并且对粉煤灰质量给予有效检测。 1异常粉煤灰原因分析1.1实验材料在对异常粉煤灰的原因进行实验分析时,主要采用以下几种材料:一是粉煤灰。本次实验的粉煤灰主要分为普通粉煤灰和异常粉煤灰。普通粉煤灰来自于三个不同的煤炭发电厂,分别标记为F1、F2和F3,而异常粉煤灰来自于两个不同的混凝土搅拌站,均散发强烈刺鼻的氨味,且在混凝土浇筑过程中发生冒泡现象,分别标记为F4和F5;二是基准水泥,主要选择初凝时间为240分钟,终凝时间为270分钟,比表面积为350m2/kg,抗折强度和抗压强度分别为7.3~8.1MPa、40.1~49.5MPa的P·Ⅰ42.5级水泥。1.2实验方法本次实验主要对GC/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》文件给予详细参照,从而分析粉煤灰的烧失量、细度、活性指数和化学组成等内容。具体来看,粉煤灰的基本性能包括以下内容:F1号粉煤灰的烧失量为1.0%,细度为11.2%,需水量为92%,安定性和放射性均为合格,强度活性指数为64%;F2号粉煤灰的烧失量为1.0%,细度为9.5%,需水量为90%,安定性和放射性均为合格,强度活性指数为77%;F3号粉煤灰的烧失量为0.2%,细度为19.2%,需水量为91%,安定性和放射性均为合格,强度活性指数为62%;F4号粉煤灰的烧失量为6.3%,细度为26.4%,需水量为98%,安定性和放射性均为合格,强度活性指数为64%;F5号粉煤灰的烧失量为6.0%,细度为41.3%,需水量为106%,安定性和放射性均为合格,强度活性指数为71%。